控制方式:接收启动信号后,PLC输出脉冲控制伺服电机运转,当标签感测器感测到标签间隔下降沿信号,伺服电机再运动固定脉冲数后停止。
已设为位置控制模式,运行速度也降到很低,阻力也很小,还是有误差
追答如其他没问题则要考虑边沿检测的重复精度问题,可通过多次慢速移动标签,测量检测传感器由OFF到ON(或相反)瞬间标签的位置一致性误差有多大来确定。另外,算算标签移动0.5mm所需时间,如果时间太短的话则要考虑使用高速PLC系统。
但是如果每次给伺服电机固定的脉冲数,伺服都能走完,一个脉冲都不差,也就是说每次给固定脉冲数,电机转的长度相同
追答你是贴标机么?
追问是贴标机,
追答贴标机好像都有这个问题,一般他们做的都是做一段时间给一个补偿信号。我们现在再试台湾的一个PLC,应该可以解决这个问题
看过了,从出标起动到得到标签间隔感测器感测到期间脉冲数每次都不一样,